燃气蒸汽锅炉房主要生产任务是负责厂区的蒸汽和采暖的供应,安装 4 台燃气锅炉。锅炉房占地面积约1100m 2 ,锅炉燃料使用天然气,厂房环境复杂,车间属重点防火区域,现场照明系统防爆等级要求比较高。
1 存在问题
(1 )现场照明灯具采用光源为 100 W 的普通型三
防灯6 0 盏,但防水、防潮、防爆等级低,现场亮度不均,照明效果不佳,达不到现场防爆等级及节能要求。
(2 )水处理间和水泵间设备多,管网多,温度高, 湿度大,空间小,采光效果差,昼夜照明,灯具易锈蚀,损坏后不易更换。
(3 )光源寿命短(100 h ),光效低(1 5 ~20 lm / W ),不节能,易损坏,维护量大。
(4 )照明现场温度高,如果不及时将光源和镇流器散发的热量传到空气中,将会极大影响灯具的使用寿命,因此灯具的设计要求散热性能好。
(5 )现场环境潮湿,要求灯具有高的防护等级, 现有灯具的防护等级设计不合理,在潮湿的环境下使用,水分子进入灯具电器原器件,会导致灯具短路, 产生安全隐患。
(6 )生产设备区无重点照明。
2 更换照明灯具
选用海洋王BFC 8120 - 1 50 内场强光防爆灯。此灯具为隔爆型防爆灯,能在易燃易爆危险场所安全可靠工作;采用高效M H 气体放电灯作光源,光效高,平均使用寿命在1 000 0 h 以上;灯体采用轻质合金材料, 强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性好,透明性采用大弧度耐高温特制强化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡使用寿命;灯具表面采用最新喷涂技术,不变色、不生锈、防水淋;体积小、重量轻,安装、检修、操作方便。3 改造效果
(1 )在灯具数量减少的状况下平均照度由原来
20 lx 提升为1 50 lx。符合GB50 034- 2004 照明要求。
(2)水处理室、软化水室、锅炉间分别安装16 盏、
4 盏、8 盏,安装高度 3 . 5 m 。四周均等布置,安装高
度 5 m,平均照度达到 15 0 l x 以上。
(3 )水处理间和水泵间增设宽 8 0 0 m m 、长
1200mm 通风窗户两个,材质为铝合金,具有重量轻, 耐腐性能好,安装方便。
(4 )室内平均温度由 3 3 ℃降低为2 0 ℃以下,既避免室内潮湿结露现象,又利于热气流通过通风窗传到室外空气中,降低室内温度,延长通风时间和灯具使用寿命,减少照明灯具维护频率。
3 节能降耗分析
将 1 0 0 W 的灯具 6 0 盏,改为 1 5 0 W 海洋王
BF C812 0 内场强光防爆灯 28 盏,每月耗电量为 0 . 5
万k Wh,改造后0 .3 5 万k Wh,用电成本按 0 .4 5 元/
k W h,每年可节约电能消耗费用8 10 0 元,锅炉厂房
照明系统改造前后年能耗及费用对比表 1 。此次照明
系统改造投资费用5 . 3 2 万元,投资回收期为4 年。
表 1 锅炉厂房照明系统改造前后年能耗及费用对比
项目 照明灯数量 额定功率
(k W ) 照明用电消耗( 万k W h
) 材料和检修费用( 万元) 总费用
(万元)
改造前 6 0 6 2 . 1 9 1 . 2 0 2 . 1 8
改造后 2 8 4 . 2 1 . 5 3 0 . 1 4 0 . 8 2
改造方案中所有灯具使用新M H 金属卤化物光源,平均使用寿命为10 000 h,是普通白炽灯的20 倍,
灯具设计使用寿命为 1 2 年。在灯具数量减少的状况下,发光效率有了明显改善。