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蒸汽锅炉安装调试过程中的难点分析与解决

2018-08-21 09:49:32

  锅炉作为生产的关键及特种设备,安全规范多,技术复杂性较高,其安装、调试质量也直接关系今后生产中的安全、稳定、高效、节能、经济运行及操作的便利。作为中国石化集团公司旗下的润滑油生产基地,为了扩大产能及产品升级,总部投资兴建新厂, 锅炉房的建设是其重点项目之一。锅炉及附属设备进入安装就位阶段,主要设备包括 6 t 蒸汽锅炉 1 台(新购),4  t 蒸汽锅炉 1 台(原有利旧),36  m3  软水箱 1 个,自动软水器 2 套,给水泵 4 台,循环泵 4 台,余热回收器 2 套,汽水分离器1套,以及蒸汽、给排水、天然气、压缩空气、烟气等管道及调压 阀、流量计等附属设备。为保证尽快投入生产,公司决定先行将新 购的 6 t 蒸汽锅炉及附属设备安装调试成功。该锅炉为浙江某公司设计制造,型号为 WNS-6-1.0-YQ ,额定出力 6 t/h,额定蒸汽压力 1  MPa,额定蒸汽温度 184  ℃,设计热效率>90%,控制系统采用可编程序控制器(PLC)作为中央控制。
  
  1难点分析
  
  (1)锅炉本体、燃烧器、仪电控制柜、软水器以及管线的安装调试分别来自不同的厂家,交叉作业多,沟通配合困难,即使 完全按照设计图纸施工,也会有很多不可预料的事件发生,必须 一步一步打通每个难关,才能取得最后的调试成功。
  
  (2)由于是在全新的环境安装调试全新的设备,伴随着设备的升级,自动化水平的提高,安装调试人员素质参差不齐。
  
  2调试方案的设计与实施
  
  主体装置安装结束,完成中交后进入调试阶段,先按照水、 电、燃气、压缩空气、仪电控制、安全联锁等分单元调试,最后全系统联调。调试方案见图 1。
  
  图 1 项目调试实施方案
  
  2.1 天然气供给系统调试
  
  根据厂家提供的天然气压力要求,最大值≤0.07  MPa,而管网供气压力为 0.25  MPa,因此必须加装一调压阀,使气压调节到规定范围内。进入调试阶段后,通过调节调压阀,当时可将压力调整到合适范围,但稍过一会儿,阀的气压慢慢升高,最终与管网压力平衡,达到 0.25  MPa,无法起到调压作用。
  
  (1)故障判断。调压阀无法稳压的原因包括调节不当;安装方式不当;调压阀自身缺陷;异物卡住阀芯。根据原因排查和 与厂家沟通,排除了安装与调试因素,于是由专业人员进行拆卸 阀体,检查并清理异物,未发现明显问题,此时,可判断故障为新 安装的调压阀自身质量缺陷所致。
  
  问题解决。因新订购 1 台调压阀周期较长,决定先临时拆装 1 台代用,待新件到货后再进行更换。经综合评价,找到 1 台进、出口口径为 DN50 mm 的旧调压阀(原调压阀口径为 DN65 mm)。通过对新件与旧件的主要参数进行分析后,认为可以代换。经安装调试满足了临时使用要求,顺利进入下一步调试流程。

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