节约动力是我国政府长期倡议的一项基本国策,自上世纪 80 时代起,在动力问题上国家曾清晰“开发运用和节约偏重、节约优先”的方 针。进入新世纪以来,政府更是把节能作业提升到事关国民经济可持续 打开的战略高度,拟定了一系列强制性的节能减排政策、规划和法规, 并拿出专项资金,大力扶持和奖励企业打开节能减排作业,为新时期各 行各业的节能作业指清楚政策。下面就一个改造工程进行剖析。
依据项目单位供给的相关资料,企业均匀用汽负荷 30.5t/h,最大用汽负荷 44t/h。企业年耗汽量 241560t。由 3×20t/h 蒸汽锅炉(类型SZL20-1.25-AⅡ)供给,供汽压力 0.8~1.0MPa、供汽温度 170~179℃,公司通过相关部门对锅炉情况进行检测,得出锅炉均匀热功率热功率为
58%,吨汽耗煤量为 159.4kg 标准煤。
本工程对原有三台 20 吨(类型 SZL20-1.25-AⅡ) 链条炉进行撤消,并在其方位上新建一座蒸汽锅炉房,其内设备两台 45t/h 循环流化床蒸汽锅炉(一用一备),锅炉房选用双层安顿;配置输煤、除渣、水处理、除尘器等及土建工程从属设备。
本顶目运用高功率循环流化床代替设备陈旧老化的低功率锅炉, 因而锅炉房的年耗煤量、烟尘排放量、二氧化硫排放量都将减少。
1 单位能耗核算方针
出产系统用汽量:最大负荷 44t/h,均匀负荷 30.5t/h,年均匀运转
330 天,年均用汽量 241560 吨。
1kg 标准煤低位发热量=29271kj/kg,锅炉正常出产燃用煤低位发热量为 16930kj/kg。
本项目选用两台 45t/h 循环流化床锅炉替换正本 3x20t/h 蒸汽锅炉。正常出产时,原锅炉因为年久失修,受热面内部结构、设备老化等逐多原因,依据有关部门测定其热功率为 58%,年耗煤量达 38493 吨标准煤。而改造后的循环流化床锅炉出厂功率为 89.5%,循环流化床锅炉规划功率为 85%,出产相同产量的蒸汽年耗煤量 26266 吨标准煤,年节约标准煤 38493-26266=12227 吨。
回收凝结水热量此处暂不计。因改造前也有回收,仅仅没有改造后数量多,故暂不核算。
改造后年总节煤量为 12227 吨标准煤。
3本项目锅炉选用循环流化床锅炉,本项目的脱硫措施为氨法脱硫,增加脱硫剂氨水的贮存、运送及混合等工艺进程,以完结高效脱硫氨回收法技能将回收的二氧化硫、氨全部转化为化肥,不发作任何废水、废液和废渣,没有二次污染,是一项真实意义上的将污染物全部资源化,符合循环经济要求的脱硫技能。
规划脱硫功率为 80%,得出项目建成后二氧化硫的排放浓度为: 改造后烟气中二氧化硫浓度为 51.3mg/Nm3(, 小时二氧化硫排放量为
5.13kg)。该值远远低于国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二氧化硫最高容许排放浓度 900mg/Nm3 的限值。
改造前烟气中二氧化硫浓度为 376.4mg/Nm3(, 小时二氧化硫排放量为 37.64kg)。该值符合国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二氧化硫最高容许排放浓度 900mg/Nm3 的限值,但浓度偏高。
改造前后二氧化硫减排量:37.64-5.13=32.51kg/h年二氧化硫减排量:32.51*24*330/1000=257 吨
(1)改造后氮氧化物排放量:烟气中氮氧化物浓度为 162mg/Nm3,
(小时氮氧化物排放量为 16.2kg)。(2)改造前氮氧化物排放量:烟气中氮氧化物浓度为 522mg/Nm3(, 小时氮氧化物排放量为 52.2kg)。(3)改造前后氮氧化物排放量比较
改造前:年氮氧化物排放量:52.2×24×330/1000=413t改造后:年氮氧化物排放量:16.2×24×330/1000=128t
改造前后比较:改造后全年节减少发作氮氧化物排放量为:413-
128=285 吨。
改造前后烟尘排放量和排放浓度的核算及比较
锅炉接连排污通过连排扩容器回收余汽加热除氧器、余水冬天加热采暖系统。连排率为蒸发量的 2%,年排污量为 4830 吨。汽包额定压力下的丰满蒸汽热焓为 2790kj/kg、丰满水热焓为 1100kj/kg,回收余汽均匀热焓为 1945kj/kg,回收运用余热 4081GJ,折标准煤 139 吨。
回收出产车间凝结水,回收率>50%,减少了除盐水的制取量,提高了给水温度,回收凝结水热量,节约动力、下降蒸汽本钱。
0.7mpa 压力下的丰满水热焓为 697kj/kg。
项目节能量测算公式、折算系数、核算进程
式中阐明:B-锅炉燃料单位消耗量 kg/h;D-锅炉蒸汽产量 kg/h;i1-改造后锅炉过热蒸汽焓kj/kg;i2-改造后锅炉给水焓 kj/kg;i3-改造后锅炉丰满水焓kj/kg;D1-锅炉排污量 kg/h;ηg-锅炉功率%,取 85%;Qdw-燃煤低位发热量kj/kg;i'1-改造前锅炉丰满蒸汽焓 kj/kg;i'2-改造前锅炉给水焓kj/kg;i'3-改造前锅炉丰满水焓 kj/kg。
改造前年用煤量=8.403×24×330=66552t 折合标准煤:38493 吨
吨汽耗煤量 159.4kg 标准煤
改造后年用煤量=5.734×24×330=45413t 折合标准煤:26266 吨
吨汽耗煤量 108.8kg 标准煤
年节原煤=66552-45413=21139 吨
年节标准煤=38493-26266=12227 吨。
改造后:烟气中烟尘浓度为 5.44mg/Nm3(, 烟尘排放量为 0.99kg/h)。
该值远低于国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中一类
改造后:
B = 100[D(i — i ) ? D (i — i )] = 100[30500(2777 —85) ? 610(762— 85)] = 5734kg / h
地区Ⅱ时段烟尘最高容许排放浓度 200mg/Nm3 的限值。
改造前: 烟气中烟尘浓度为 496mg/Nm3(, 烟尘排放量为 90.3kg/h)。
区Ⅱ时段烟尘最高容许排放浓度 200mg/Nm3 的限值。改造前后比较:
改造前后烟尘减排量:90.3-0.99=89.31kg/h年烟尘减排量:89.31*24*330/1000=707 吨
每焚烧一吨标煤,发作二氧化碳量为 2.62 吨。
改造后全年节标煤=12227 吨,减少发作二氧化碳量为 12227×
2.62=3.2 万吨。
从上述核算可看出,对蒸汽锅炉改造后发作巨大的节能减排效益,具有杰出的经济效益和社会效益。