热电分公司9号机组为 DG1025/17.4-12型、单炉膛、四角切圆燃烧煤粉锅炉,配备中储式制粉体系,燃烧器为直流式,分上、下两组,下组燃烧器间隔安置6层二次风与5层一次风,除最基层一次固定外,其它燃烧器在冷态时可做±15°的调整。锅炉后竖井过热器、再热器侧烟道设有烟气挡板,用于调整再热蒸汽温度。锅炉规划煤种与实践燃用煤种特性见表1。
表1 锅炉规划煤种与实践燃用煤种特性
项目 规划煤种 校核煤种 实践燃用煤种
碳/% 56.16 62.8 51.45
氢/% 2.42 2.7 2.53
氧/% 2.18 1.78 2.12
氮/% 0.83 1.17 0.79
硫/% 1.35 0.98 2.5
灰分/% 31.5 24.07 35.30
全水分/% 5.56 6.5 6.6
空气干燥基水分/% 0.83 0.57 1.31
可燃基蒸发分/% 17.62 12.29 19.25
低位发热量/(kJ·kg-1) 21.35 23.01 18.52
9号锅炉自2009年12 月24 日试运转以来,过热器、再热器均未投入减温水,主蒸汽温度在530 ℃左右、再热蒸汽温度在520 ℃左右,难以到达其规划额外值540 ℃。以下针对主蒸汽、再热蒸汽温度偏低问题进行剖析。
1 原因剖析
1.1 煤质
煤质灰分大、热值低时,主蒸汽、再热蒸汽温度较高,因燃煤热值下降时用粉量较大,灰分大、燃烬 时间长,灰分带着很多热量至炉膛后部,当过热器、再热器对流受热面吸热量增大时,蒸汽温度升高;反 之,当燃煤热值较高时,蒸汽温度下降。相同负荷 下,当燃煤热值下降、灰份升高时,燃料量显着增多, 蒸汽温度也有所上升,当燃煤热值下降、灰份下降 时,燃料量也相应减小,蒸汽温度随之下降。
1.2 蒸汽压力
从炉膛负压改动、蒸汽压力动摇、火焰电视影像可以看出,炉膛火焰不会集,燃烧稳定性较差,根本原由于喷燃器风场切圆直径大,煤粉燃烧涣散。正常运转时由于蒸汽压力的影响,蒸汽温度动摇规模达10 ℃。
1.3 测点
经查看发现锅炉出口主蒸汽温度比汽轮机侧主蒸汽温度低3~5 ℃,这与蒸汽输送过程中温度衰减的规则不符,因而判别锅炉出口主蒸汽温度显现存在误差。经查找,发现炉侧主蒸汽温度测点安装在安全门与水压堵板门的中间,由于安全门与水压堵板门对蒸汽的活动产生扰动,形成温度场不均匀,主
蒸汽温度测量值低于实在值。
1.4 受热面温度
机组负荷300 MW 工况下,将锅炉各段受热面蒸汽温度、烟气温度与规划值进行比照,见表2。
表2 300MW 工况下锅炉实践运转值与规划值比照状况
经过表2比照发现,后屏出口蒸汽温度较规划值低5.5 ℃,高温过热器出口蒸汽温度较规划值低
14 ℃,低温再热器出口蒸汽温度较规划值低5 ℃,高温再热器出口蒸汽温度较规划值低18 ℃;高温再热器出口排烟温度较规划值低262 ℃,低温过热出口排烟温度较规划值低48 ℃,低温再热器出口排烟温度较规划值低39 ℃,由于烟气温度较规划值偏低,幅度较大,过热器、再热器对流受热面吸热量削减,形成蒸汽温度下降。确认9号锅炉主蒸汽、再热 蒸汽温度偏低的原由于:高温过热器、高温再热器处
2.2 调整二次风配风方法
调整二次风的配风方法是为了把握锅炉在额外负荷下,各层二次风量的分配对锅炉燃烧和蒸汽温度的影响,其实验参数成果见表4。
表4 二次风配风方法实验成果
项目 均匀配风 倒浮屠配风 正浮屠配风 束腰配风
机组负荷/MW 299.5 300.3 301.2 300.9
主蒸汽压力/MPa 16.5 16.6 16.4 16.7
主蒸汽温度/℃ 524.3 524.7 528.5 526.1
再热蒸汽温度/℃ 522.7 523.0 525.5 521.9
再热蒸汽压力/MPa 3.24 3.26 3.22 3.28
减温水量/(t·h-1) 0 0 0 0
给水温度/℃ 270.0 270.1 268.5 269.5
磨煤机投运组数 3 3 3 3
氧量/% 5.29 4.78 5.87 5.50
由表4可以看出,二次风配风方法为均匀配风、倒浮屠配风、束腰配风时,蒸汽温度改动不大;二次 风配风方法为正浮屠配风时,蒸汽温度有所进步,但 与规划值仍有较大误差。由此可知,调整二次风配风方法对主蒸汽、再热汽温度的影响较小。
2.3 热态调整燃烧器摆角
2010年3月10日至12日,9号机组运转中,自下而上将下组燃烧器10层喷口均向上调整5°,进步了炉膛火焰中心,调整前、后各段蒸汽温度、排烟温度比照见表5。
机组负荷/MW
磨煤机投运组数 299.2
4 300.5
3 +1.3
-1
低温过热器后蒸汽温度/℃ 382 390 +8
大屏过热器后蒸汽温度/℃ 447 466 +19
后屏过热器后蒸汽温度/℃ 495 507 +12
主蒸汽温度/℃ 527 540 +13
低温再热器出口蒸汽温度/℃ 460.5 469 +8.5
再热蒸汽温度/℃ 518 540 +22
高温再热器出口排烟温度/℃ 569.5 597 +27.5
低温再热器出口排烟温度/℃ 361 373.5 +12.5
低温过热器出口排烟温度/℃ 365 373 +8
省煤器出口排烟温度/℃ 334 344.5 +10.5
空气预热器前排烟温度/℃ 355.5 365 +9.5
排烟温度/℃ 124.5 128.5 +4
过热器减温水量/(t·h-1) 0 6 +6
再热器减温水量/(t·h-1) 0 0 0
表5 燃烧器摆角调整前后比照成果
烟气温度低于规划值,形成高温过热器、高温再热器
项目 调整前 调整后 差值
吸热量削减。
2 处理办法及作用
2.1 添加炉膛氧量
经过添加送风量,添加炉膛氧量,改动炉膛烟气量来实现受热面吸热的添加,然后进步主蒸汽、再热蒸汽温度[1],调整成果见表3,送风量添加后,主蒸汽温度、再热蒸汽温度有所进步,但仍未能到达额外值。
表3 添加氧量前后比照成果
2.2 调整二次风配风方法
调整二次风的配风方法是为了把握锅炉在额外负荷下,各层二次风量的分配对锅炉燃烧和蒸汽温度的影响,其实验参数成果见表4。
表4 二次风配风方法实验成果
由表4可以看出,二次风配风方法为均匀配风、倒浮屠配风、束腰配风时,蒸汽温度改动不大;二次 风配风方法为正浮屠配风时,蒸汽温度有所进步,但 与规划值仍有较大误差。由此可知,调整二次风配风方法对主蒸汽、再热汽温度的影响较小。
2.3 热态调整燃烧器摆角
2010年3月10日至12日,9号机组运转中,自下而上将下组燃烧器10层喷口均向上调整5°,进步了炉膛火焰中心,调整前、后各段蒸汽温度、排烟温度比照见表5。
表5 燃烧器摆角调整前后比照成果
由表5可知,喷燃器调整后,各段蒸汽温度与排烟温度均有进步,主蒸汽、再热蒸汽温度可以到达额外值,过热器使用了减温水,蒸汽温度调整略有余量。燃烧器调整后主蒸汽、再蒸汽温度显着上升,负荷在80%以上时,均能到达额外值。
3 经济效益预算
燃烧器调整前与调整后,9 号机组相关参数计算见表6。
表6 9号机组相关参数计算
项目 主蒸汽温度/℃ 再热蒸汽温度/℃ 排烟温度/℃
调整前 532.25 525.36 121.22
调整后 537.92 538.42 127.62
差值 5.67 13.06 6.4
主蒸汽温度每下降 10 ℃,影 响发电煤耗约
0.93g/kWh;再热蒸汽温度每下降10 ℃,影响发电煤耗约0.75g/kWh。排烟温度每升高10 ℃,排烟损践约添加0.5%;机组发电煤耗升高约1.7g/kWh[2]。由表6数据可得:主蒸汽温度升高影响发电煤耗下降0.5273g/kWh;再热蒸汽温度升高影响发电煤耗下降0.9795g/kWh;排烟温度升高影响发电煤耗上 升 1.088 g/kWh,所 以 发 电 煤 耗 共 降 低0.4188g/kWh,按此机组年发电量20 亿 kWh 预算,每年 可节省标准煤 837.6t,标 煤单价按 800元/t计算,每年可节省资金约67万元。